-
——河北永洋特鋼集團煉鐵廠1260m3高爐停爐本體耐材安全維護快速達產紀實
(中國煉鐵網 訊)近日河北永洋特鋼集團煉鐵廠利用煉鋼轉爐大修和環保停產的時間,對1260m3高爐進行停爐爐缸安全維護。從高爐降料面休風停爐放殘鐵涼爐爐缸清理、爐缸整體澆筑、烘爐、裝料到高爐送風點火用時總計 18天21小時。
本次年修,在煉鐵廠與山東省信隆爐窯工程有限公司、美固美特公司三方的緊密配合、統籌安排下。高爐降料面至風口中心線用時10小時20分鐘,由于提前采取措施,殘鐵全部排放干凈,爐缸易于清理,涼爐加清理共計用時7天時間。其中山東信隆進行爐缸清理施工總承包用時5天。美固美特對爐缸進行了整體澆筑及局部噴涂用時7天,各施工時間節點用時均創同類型高爐最短紀錄。
煉鐵廠采取不拆烘爐導管帶風裝料全焦開爐,從高爐送風點火到各項參數恢復正常、達產用時66小時。開爐第三天產量4516.9噸(不加廢鋼金屬料),利用系數3.585,燃料比501.17kg/tFe。
永洋特鋼煉鐵團隊成員:廠長喬君成(中),生產廠長牛永亮(右二),技術廠長王強(左二),生產技術科長張彥杰(右一),高爐車間主任郝春喜(左一)
中國煉鐵網、《煉鐵交流》雜志祝賀永洋特鋼喬君成廠長帶領的煉鐵團隊及兩家協作單位:山東省信隆爐窯工程有限公司,美固美特(天津)耐材有限公司,精誠合作,再創佳績!
爐缸清理后
爐缸澆筑拆模后
(責任編輯:zgltw)